国产“秦岭”发动机成功解决耗油率偏高问题(图)
2010年02月28日 11:44中国航空报 】 【打印共有评论0
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发动机总装现场

正当厂方人员称赞其细致的工作态度时,他却开出一连串“药方”:加强工艺制造标准,增加探伤检查,严格控制零件检验周转,开发专用工装检查局部变形……一个小小叶片,却让叶新农引发了一次航空工艺的技术变革。

军代表职责是质量监督,是铁面无私的。

可叶新农工作中却处处流溢真情,他感悟:“即使一个叶片都是有灵性的,带着情感去了解它们,才能把好质量关。”

一座时钟要走得准,必须每一秒都精确。叶新农坚持的,就是这样一种质量理念。

2005年,一次交付试车中,发动机主滑油泵发生抱轴断裂,且故障间断出现,无论军厂双方怎么检查验证,都没有找到真正原因。

无奈之下,叶新农拿来引进原件查究竟。这才搞清国外零件是“捆绑加工”,将5个零件固定起来进行同轴加工,保证零件间的公差配合和精度。

这一比,比出了工艺水平的差距,“零件也需要像人一样配合默契”的道理让叶新农每逢验收时,总是先像了解孩子般去熟悉零件,把零件之间的配套关系图放于身旁,掌握其灵性,先后解决了工艺生产中的23项问题。

几年来,他陆续推动工厂出台了《发动机装配技术质量问题处理程序》、《作业现场定置管理规定》、《小零件管理制度》等规范,促使工厂管理水平显著提升。一年内,他先后组织了120余项技术质量攻关、70余项技术改进,改进精锻模具15项,大幅提升了发动机零部件合格率,解决了一系列国产化进程中的难题。

在叶新农的心中,“为战友生命负责”从来不是一句空话。

对他而言,亲情的概念也包含着千里之外的飞行员兄弟,

他常说:“我们多一份辛苦,部队的亲人就少一份危险。”

叶新农   部队   秦岭  
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